La modernisation des turbines à vapeur peut exploiter pleinement la productivité et les matières premières mécaniques, et peut aider les producteurs à répondre aux besoins de production pertinents de manière rapide et efficace. Les gens peuvent utiliser la modernisation des turbines à vapeur pour obtenir de l'aide dans de nombreux domaines, tels que la fourniture d'énergie pour les besoins de production des usines, l'utilisation des conditions techniques existantes pour effectuer la modernisation des turbines à vapeur, l'amélioration de l'efficacité d'utilisation, la réduction de la consommation d'énergie et l'apport de plus d'avantages économiques et sociaux aux entreprises. ou des individus, et promouvoir un développement rapide de la productivité et de la société.
Articles | unité | avant la rénovation | après rénovation | |
fournisseur | LMZ de l'ex-URSS | |||
modèle de l'unité | K-500-23.5-4 | N550-23.54/540/540 | ||
heure de début de l'opération | 1998 | 2016 | ||
évalué/max. sortir | MW | 590/550 | 550/598 | |
caractéristiques de conception | impulsion | réaction | ||
vitesse | r / min | 3000 | 3000 | |
vapeur principale | la parfaite pression | MPa | 23.54 | 23.54 |
la réactivité | ℃ | 540 | 540 | |
réchauffer à la vapeur | la parfaite pression | MPa | 3.51 | 3.50 |
la réactivité | ℃ | 540 | 540 | |
efficacité du boîtier HP | % | 83 | 89 | |
efficacité du boîtier IP | % | 90 | 94 | |
Efficacité du boîtier LP | % | 72.5 | 87 | |
pression | kPa | 4.27/5.44 | 4.27/5.44 | |
chauffage | 8 | 8 | ||
résultat de l'amélioration du taux de chaleur | kJ/kWh | Standard | 550 réduit d'env. 550 |
L'étendue du remplacement pour la modernisation des composants du chemin de vapeur est illustrée en couleur comme ci-dessous :
·Vérifier et accepter l'efficacité des caissons et le niveau de chaleur en stricte conformité avec la spécification ITP de l'ASME PTC6-1996.
·Délai : 12---15 mois
·Période des activités de rénovation sur site : 90---100 jours.
·Le taux de chaleur de la turbine à vapeur doit diminuer d'env. 550KJ/KWh. La consommation de charbon devrait diminuer de 22g/kWh.
·Économie annuelle standard de charbon : environ 60,000 5000,- tonnes (sur la base d'un taux d'utilisation annuel de XNUMX XNUMX heures)
·Réduction annuelle des émissions de CO2 : env. 150,000 5000,- tonnes (sur la base d'un taux d'utilisation annuel de XNUMX heures)
·Augmentation annuelle de la production d'électricité : 250 millions de KWh (sur la base d'un taux d'utilisation annuel de 5000 XNUMX heures)
·Délai de retour sur investissement : ~ 2 ans.
Articles | unité | avant la rénovation | après rénovation | |
fournisseur | Kharkov de l'ex-URSS | |||
modèle de l'unité | K-320-23.5-4 | N340-23.54/540/540 | ||
heure de début de l'opération | 1994.3 | 2008.12 | ||
évalué/max. sortie | MW | 320/335 | 340/354 | |
vitesse | r / min | 3000 | 3000 | |
vapeur principale | la parfaite pression | MPa | 23.54 | 23.54 |
la réactivité | ℃ | 540 | 540 | |
réchauffer à la vapeur | la parfaite pression | MPa | 3.69 | 3.71 |
la réactivité | ℃ | 540 | 540 | |
vapeur d'extraction | Évalué | t / h | / | 50 |
Max. | t / h | / | 70 | |
pression de vapeur d'extraction | MPa | / | 0.9 | |
pression | kPa | 4.8 | 4.8 | |
chauffage | 8 | 8 | ||
résultat de l'amélioration du taux de chaleur | kJ/kWh | Standard | 640 réduit d'env. 640 |
L'étendue du remplacement pour la modernisation des composants du chemin de vapeur est illustrée en couleur comme ci-dessous :
·Vérifier et accepter l'efficacité des caissons et le niveau de chaleur en stricte conformité avec la spécification ITP de l'ASME PTC6-1996.
·Délai : 12---15 mois
·Période des activités de rénovation sur site : 70---90 jours.
·Le taux de chaleur de la turbine à vapeur doit diminuer d'env. 640KJ/KWh. La consommation de charbon devrait diminuer de 25g/kWh.
·Économie annuelle standard de charbon : environ 40,000 5000,- tonnes (sur la base d'un taux d'utilisation annuel de XNUMX XNUMX heures)
·Réduction annuelle des émissions de CO2 : env. 108,000 5000,- tonnes (sur la base d'un taux d'utilisation annuel de XNUMX heures)
·Augmentation annuelle de la production d'électricité : 100 millions de KWh (sur la base d'un taux d'utilisation annuel de 5000 XNUMX heures)
·Période de retour sur investissement : 2~3 ans.
Articles | unité | avant la rénovation | après rénovation | |
fournisseur | LMZ de l'ex-URSS | |||
modèle de l'unité | K300-170-3 | N320-16.2/540/540 | ||
heure de début de l'opération | 1996 | 2011.3 | ||
évalué/max. sortir | MW | 300/320 | 320/336 | |
vitesse | r / min | 3000 | 3000 | |
vapeur principale | la parfaite pression | MPa | 16.2 | 16.2 |
la réactivité | ℃ | 540 | 540 | |
réchauffer à la vapeur | la parfaite pression | MPa | 3.53 | 3.57 |
la réactivité | ℃ | 540 | 540 | |
vapeur d'extraction | Évalué | t / h | / | 350 |
Max. | t / h | / | / | |
pression de vapeur d'extraction | MPa | / | / | |
pression | kPa | 5.6 | 5.6 | |
chauffage | 8 | 8 | ||
résultat de l'amélioration du taux de chaleur | KJ/kWh | Standard | 410 réduit d'env. 410 |
L'étendue du remplacement pour la modernisation des composants du chemin de vapeur est illustrée en couleur comme ci-dessous :
·Vérifier et accepter l'efficacité des caissons et le niveau de chaleur en stricte conformité avec la spécification ITP de l'ASME PTC6-1996.
·Délai : 11---12 mois
·Période des activités de rénovation sur site : environ 70 jours.
·Le taux de chaleur de la turbine à vapeur doit diminuer d'env. 410KJ/KWh. La consommation de charbon devrait diminuer de 16g/kWh.
·Économie annuelle standard de charbon : environ 25,600 5000,- tonnes (sur la base d'un taux d'utilisation annuel de XNUMX XNUMX heures)
·Réduction annuelle des émissions de CO2 : env. 69,000 5000,- tonnes (sur la base d'un taux d'utilisation annuel de XNUMX heures)
·Augmentation annuelle de la production d'électricité : 100 millions de KWh (sur la base d'un taux d'utilisation annuel de 5000 XNUMX heures)
·Période de retour sur investissement : 2~3 ans.
Articles | unité | avant la rénovation | après rénovation | |
fournisseur | LMZ de l'ex-URSS | |||
modèle de l'unité | K215-130-1 | C228-12.75/0.245/540/540 | ||
heure de début de l'opération | 1989.10 En 2000, Siemens a réalisé la modernisation du trajet de vapeur BP du boîtier BP. | 2008.11 Quansiwei a réalisé la modernisation du chemin de vapeur HP & IP du boîtier HP & IP | ||
sortie | Évalué | MW | 219.9 | 228 |
Max. | MW | 226 | 235 | |
vitesse | r / min | 3000 | 3000 | |
vapeur principale | la parfaite pression | MPa | 12.75 | 12.75 |
la réactivité | ℃ | 540 | 540 | |
réchauffer à la vapeur | la parfaite pression | MPa | 2.40 | 2.11 |
la réactivité | ℃ | 540 | 540 | |
vapeur d'extraction | Évalué | t / h | / | 200 |
Max. | t / h | / | 340 | |
pression de vapeur d'extraction | MPa | / | 0.245 | |
pression | kPa | 5.0 | 5.0 | |
chauffage | 8 | 8 | ||
résultat de l'amélioration du taux de chaleur | KJ/kWh | Standard | 243 réduit d'env. 243 |
L'étendue du remplacement pour la modernisation des composants du chemin de vapeur est illustrée en couleur comme ci-dessous :
·Vérifier et accepter l'efficacité des caissons et le niveau de chaleur en stricte conformité avec la spécification ITP de l'ASME PTC6-1996.
·Délai : 9---11 mois.
·Période des activités de rénovation sur site : environ 55 jours.
·Le taux de chaleur de la turbine à vapeur doit diminuer d'env. 243KJ/KWh. La consommation de charbon devrait diminuer de 10.4g/kWh.
·Économie annuelle standard de charbon : environ 11,000 5000,- tonnes (sur la base d'un taux d'utilisation annuel de XNUMX XNUMX heures)
·Réduction annuelle des émissions de CO2 : env. 29,700 5000,- tonnes (sur la base d'un taux d'utilisation annuel de XNUMX heures)
·Augmentation annuelle de la production d'électricité : 40 millions de KWh (sur la base d'un taux d'utilisation annuel de 5000 XNUMX heures)
·Période de retour sur investissement : 2~3 ans.