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  • Introduzione
Introduzione

Il retrofit delle turbine a vapore può sfruttare appieno la produttività e le materie prime meccaniche e può aiutare i produttori a soddisfare le pertinenti esigenze di produzione in modo tempestivo ed efficace. Le persone possono utilizzare l'ammodernamento delle turbine a vapore per ottenere aiuto in molti aspetti, come fornire energia per le esigenze di produzione della fabbrica, utilizzare le condizioni tecniche esistenti per effettuare l'ammodernamento delle turbine a vapore, migliorare l'efficienza d'uso, ridurre il consumo di energia, apportare maggiori vantaggi economici e sociali alle imprese o individui, e promuovendo un rapido sviluppo della produttività e della società.

Retrofit di una centrale elettrica con pressione supercritica, quattro involucri, quattro scarichi, unità di generazione a turbina a impulso da 500 MW

(1) Confronto dati tecnici pre-retrofit e post-retrofit

articolo unità prima del retrofit dopo il riadattamento
fornitore LMZ dell'ex Unione Sovietica
modello dell'unità K-500-23.5-4 N550-23.54/540/540
ora di inizio operazione 1998 2016
nominale/max. produzione MW 590/550 550/598
caratteristiche del progetto impulso reazione
velocità giri / min 3000 3000
vapore principale pressione MPa 23.54 23.54
temperatura 540 540
riscaldare il vapore pressione MPa 3.51 3.50
temperatura 540 540
efficienza dell'involucro HP % 83 89
efficienza dell'involucro IP % 90 94
Efficienza dell'involucro LP % 72.5 87
contropressione kPa 4.27 / 5.44 4.27 / 5.44
riscaldatore 8 8
risultato del miglioramento del tasso di calore kJ/kWh Standard 550 ridotti di ca. 550

(2) Ambito della sostituzione per il retrofit dei componenti del percorso del vapore

L'ambito della sostituzione per l'aggiornamento dei componenti del percorso del vapore è illustrato a colori come di seguito:


图片 11


(3) Esecuzione del progetto di retrofit

  • Controllare e accettare l'efficienza degli involucri e il livello di consumo di calore in stretta conformità con la specifica ITP di ASME PTC6-1996.

  • Termine d'esecuzione: 12 --- 15 mesi

  • Periodo di attività di retrofit in sito: 90---100 giorni.

(4) Risultato dell'adeguamento

  • La velocità di riscaldamento della turbina a vapore deve diminuire di ca. 550KJ/KWh. Il consumo di carbone dovrebbe diminuire di 22 g/kwh.

  • Risparmio annuo standard di carbone: circa 60,000 tonnellate (sulla base di un tasso di utilizzo annuo di 5000 ore)

  • Riduzione annua delle emissioni di CO2: ca. 150,000.- tonnellate (sulla base di un tasso di utilizzo annuo di 5000 ore)

  • Incremento annuo della produzione di energia: 250 milioni di KWh (sulla base di un tasso di utilizzo annuo di 5000 ore)

  • Periodo di ammortamento dell'investimento: ~ 2 anni.

Retrofit di centrale elettrica con unità di generazione a turbina a impulso da 320 MW a tre involucri e doppi scarichi a pressione supercritica

(1) Confronto dati tecnici pre-retrofit e post-retrofit

articolo unità prima del retrofit dopo il riadattamento
fornitore Kharkov dell'ex Unione Sovietica
modello dell'unità K-320-23.5-4 N340-23.54/540/540
ora di inizio operazione 1994.3 2008.12
nominale/max. uscita MW 320/335 340/354
velocità giri / min 3000 3000
vapore principale pressione MPa 23.54 23.54
temperatura 540 540
riscaldare il vapore pressione MPa 3.69 3.71
temperatura 540 540
vapore di estrazione nominale t / h / 50
massimo t / h / 70
pressione del vapore di estrazione MPa / 0.9
contropressione kPa 4.8 4.8
riscaldatore 8 8
risultato del miglioramento del tasso di calore kJ/kWh Standard 640 ridotti di ca. 640

(2) Ambito della sostituzione per il retrofit dei componenti del percorso del vapore

L'ambito della sostituzione per l'aggiornamento dei componenti del percorso del vapore è illustrato a colori come di seguito:

图片 12

(3) Esecuzione del progetto di retrofit

  • Controllare e accettare l'efficienza degli involucri e il livello di consumo di calore in stretta conformità con la specifica ITP di ASME PTC6-1996.

  • Termine d'esecuzione: 12 --- 15 mesi

  • Periodo di attività di retrofit in sito: 70---90 giorni.

(4) Risultato dell'adeguamento

  • La velocità di riscaldamento della turbina a vapore deve diminuire di ca. 640KJ/KWh. Il consumo di carbone dovrebbe diminuire di 25 g/kwh.

  • Risparmio annuo standard di carbone: circa 40,000 tonnellate (sulla base di un tasso di utilizzo annuo di 5000 ore)

  • Riduzione annua delle emissioni di CO2: ca. 108,000.- tonnellate (sulla base di un tasso di utilizzo annuo di 5000 ore)

  • Incremento annuo della produzione di energia: 100 milioni di KWh (sulla base di un tasso di utilizzo annuo di 5000 ore)

  • Periodo di ammortamento dell'investimento: 2~3 anni.

Retrofit di centrale elettrica con pressione subcritica tre involucri tre scarichi unità di generazione a turbina ad impulso da 300 MW

(1)Confronto dei dati tecnici pre-retrofit e post-retrofit

articolo unità prima del retrofit dopo il riadattamento
fornitore LMZ dell'ex Unione Sovietica
modello dell'unità K300-170-3 N320-16.2/540/540
ora di inizio operazione 1996 2011.3
nominale/max. produzione MW 300/320 320/336
velocità giri / min 3000 3000
vapore principale pressione MPa 16.2 16.2
temperatura 540 540
riscaldare il vapore pressione MPa 3.53 3.57
temperatura 540 540
vapore di estrazione nominale t / h / 350
massimo t / h / /
pressione del vapore di estrazione MPa / /
contropressione kPa 5.6 5.6
riscaldatore 8 8
risultato del miglioramento del tasso di calore KJ/kWh Standard 410 ridotti di ca. 410

(2) Ambito della sostituzione per il retrofit dei componenti del percorso del vapore

L'ambito della sostituzione per l'aggiornamento dei componenti del percorso del vapore è illustrato a colori come di seguito:

图片 13

(3) Esecuzione del progetto di retrofit

  • Controllare e accettare l'efficienza degli involucri e il livello di consumo di calore in stretta conformità con la specifica ITP di ASME PTC6-1996.

  • Termine d'esecuzione: 11 --- 12 mesi

  • Periodo delle attività di retrofit in cantiere: circa 70 giorni.

(4) Risultato dell'adeguamento

  • La velocità di riscaldamento della turbina a vapore deve diminuire di ca. 410KJ/KWh. Il consumo di carbone dovrebbe diminuire di 16 g/kwh.

  • Risparmio annuo standard di carbone: circa 25,600 tonnellate (sulla base di un tasso di utilizzo annuo di 5000 ore)

  • Riduzione annua delle emissioni di CO2: ca. 69,000.- tonnellate (sulla base di un tasso di utilizzo annuo di 5000 ore)

  • Incremento annuo della produzione di energia: 100 milioni di KWh (sulla base di un tasso di utilizzo annuo di 5000 ore)

  • Periodo di ammortamento dell'investimento: 2~3 anni.

Retrofit dell'involucro HP e IP della centrale elettrica con unità di generazione a turbina ad impulso da 200 MW a tre involucri ad alta pressione con doppi scarichi

(1) Confronto dati tecnici pre-retrofit e post-retrofit

articolo unità prima del retrofit dopo il riadattamento
fornitore LMZ dell'ex Unione Sovietica
modello dell'unità K215-130-1 C228-12.75/0.245/540/540
ora di inizio operazione 1989.10Nel 2000, Siemens ha eseguito il retrofit del percorso del vapore LP dell'involucro LP 2008.11Quansiwei ha eseguito il retrofit per il percorso del vapore HP & IP dell'involucro HP & IP
produzione nominale MW 219.9 228
massimo MW 226 235
velocità giri / min 3000 3000
vapore principale pressione MPa 12.75 12.75
temperatura 540 540
riscaldare il vapore pressione MPa 2.40 2.11
temperatura 540 540
vapore di estrazione nominale t / h / 200
massimo t / h / 340
pressione del vapore di estrazione MPa / 0.245
contropressione kPa 5.0 5.0
riscaldatore 8 8
risultato del miglioramento del tasso di calore KJ/kWh Standard 243 ridotti di ca. 243

(2) Ambito della sostituzione per il retrofit dei componenti del percorso del vapore

L'ambito della sostituzione per l'aggiornamento dei componenti del percorso del vapore è illustrato a colori come di seguito:

图片 14


(3) Esecuzione del progetto di retrofit

  • Controllare e accettare l'efficienza degli involucri e il livello di consumo di calore in stretta conformità con la specifica ITP di ASME PTC6-1996.

  • Termine d'esecuzione: 9 --- 11 mesi

  • Periodo delle attività di retrofit in cantiere: circa 55 giorni.

(4) Risultato dell'adeguamento

  • La velocità di riscaldamento della turbina a vapore deve diminuire di ca. 243KJ/KWh. Il consumo di carbone dovrebbe diminuire di 10.4 g/kwh.

  • Risparmio annuo standard di carbone: circa 11,000 tonnellate (sulla base di un tasso di utilizzo annuo di 5000 ore)

  • Riduzione annua delle emissioni di CO2: ca. 29,700.- tonnellate (sulla base di un tasso di utilizzo annuo di 5000 ore)

  • Incremento annuo della produzione di energia: 40 milioni di KWh (sulla base di un tasso di utilizzo annuo di 5000 ore)

  • Periodo di ammortamento dell'investimento: 2~3 anni.

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