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蒸気タービンの改造は、生産力と機械的原材料を十分に活用でき、生産者が関連する生産ニーズを適時かつ効果的に完了することを支援できます。人々は多くの方面で蒸気タービンの改造から助けを得ることができ、例えば工場の生産需要にエネルギーを提供し、既存の技術条件を利用して蒸気タービンの改造を行い、使用効率を向上させ、エネルギー消費を削減し、企業や個人にもっと経済的および社会的利益をもたらし、生産力と社会の急速な発展を促進します。

超臨界圧力四段ケース四排気インパルス500MWタービン発電ユニットの発電所の改造

(1) 改造前後の技術データ比較

アイテム ユニット 改造前 改造後
供給者 旧ソビエト連邦のLMZ
ユニットのモデル K-500-23.5-4 N550-23.54/540/540
運転開始時間 19982016
定格/最大出力 mW 590/550 550/598
デザイン の 特色 インパルス 反応
速度 r/min 30003000
主蒸気 圧力 Mpa 23.5423.54
温度 °C 540540
再熱蒸気 圧力 Mpa 3.513.50
温度 °C 540540
高圧ケースの効率 %8389
中圧ケースの効率 %9094
低圧ケースの効率 %72.587
バックプレッシャー kPa 4.27 / 5.44 4.27 / 5.44
ヒーター 88
熱効率改善の結果 KJ/kWh 標準 550 が約 550 減少

(2)蒸気経路部品のリファーブにおける交換範囲

蒸気経路部品のリファーブにおける交換範囲は、以下の通り色分けされて示されています:


图片11


(3)リファーブプロジェクトの実施

  • ASME PTC6-1996 の ITP 規格に厳密に従って、カーシングの効率と熱効率レベルをチェックし、受入を行います。

  • 納期:12~15ヶ月

  • 現地での改造活動期間: 90~100日。

(4)改造の結果

  • 蒸気タービンの熱効率は約550KJ/KWh減少します。石炭消費量は22g/kwh減少します。

  • 年間標準石炭節約量: 約60,000トン(年間使用時間5000時間を基準に)

  • 年間CO2排出削減量: 約150,000トン(年間使用時間5000時間を基準に)

  • 年間発電量増加: 2億5千万KWh(年間使用時間5000時間を基準に)

  • 投資回収期間: 約2年。

超臨界圧力三段ケース二重排気インパルス320MWタービン発電ユニットの発電所改造

(1) 改造前後の技術データ比較

アイテム ユニット 改造前 改造後
供給者 旧ソビエト連邦のハルコフ
ユニットのモデル K-320-23.5-4 N340-23.54\/540\/540
運転開始時間 1994.32008.12
定格/最大出力 mW 320/335 340/354
速度 r/min 30003000
主蒸気 圧力 Mpa 23.5423.54
温度 °C 540540
再熱蒸気 圧力 Mpa 3.693.71
温度 °C 540540
抽気蒸気 率定 t/h /50
マックス。 t/h /70
抽気蒸気圧力 Mpa /0.9
バックプレッシャー kPa 4.84.8
ヒーター 88
熱効率改善の結果 KJ/kWh 標準 640 ほぼ 640 減少

(2)蒸気経路部品のリファーブにおける交換範囲

蒸気パスコンポーネントのリetrofitにおける交換範囲は、以下の通り色で示されています:

图片12

(3)リファーブプロジェクトの実施

  • ASME PTC6-1996 の ITP 規格に厳密に従って、カーシングの効率と熱効率レベルをチェックし、受入を行います。

  • 納期:12~15ヶ月

  • 現場での改装作業の期間:70~90日。

(4)改造の結果

  • 蒸気タービンの熱効率は約640KJ/KWh減少します。石炭消費量は25g/kwh減少します。

  • 年間標準石炭節約量:約40,000トン(年間使用時間5000時間を基準)

  • 年間CO2排出削減量:約108,000トン(年間使用時間5000時間を基準)

  • 年間発電増加量:1億KWh(年間使用時間5000時間を基準)

  • 投資の回収期間:2~3年。

亜臨界圧三段三排気インパルス300MWタービン発電ユニットによる発電所の改造

(1)改造前後の技術データ比較

アイテム ユニット 改造前 改造後
供給者 旧ソビエト連邦のLMZ
ユニットのモデル K300-170-3 N320-16.2\/540\/540
運転開始時間 19962011.3
定格/最大出力 mW 300/320 320/336
速度 r/min 30003000
主蒸気 圧力 Mpa 16.216.2
温度 °C 540540
再熱蒸気 圧力 Mpa 3.533.57
温度 °C 540540
抽気蒸気 率定 t/h /350
マックス。 t/h //
抽気蒸気圧力 Mpa //
バックプレッシャー kPa 5.65.6
ヒーター 88
熱効率改善の結果 KJ/kWh 標準 410が約410減少

(2)蒸気経路部品のリファーブにおける交換範囲

蒸気パスコンポーネントのリetrofitにおける交換範囲は、以下の通り色で示されています:

图片13

(3)リファーブプロジェクトの実施

  • ASME PTC6-1996 の ITP 規格に厳密に従って、カーシングの効率と熱効率レベルをチェックし、受入を行います。

  • 納期:11~12ヶ月

  • 現場での改造作業期間:約70日。

(4)改造の結果

  • 蒸気タービンの熱効率は約410KJ/KWh減少します。石炭消費量は16g/kwh減少します。

  • 年間標準石炭節約量:約2万5600トン(年間使用時間5000時間に基づく)

  • 年間CO2排出削減量:約6万9000トン(年間使用時間5000時間に基づく)

  • 年間発電増加量:1億KWh(年間使用時間5000時間を基準)

  • 投資の回収期間:2~3年。

高圧三段ケースダブルエキゾーストインパルス200MWタービン発電ユニットを持つ発電所のHPおよびIPケースの改造

(1) 改造前後の技術データ比較

アイテム ユニット 改造前 改造後
供給者 旧ソビエト連邦のLMZ
ユニットのモデル K215-130-1 C228-12.75/0.245/540/540
運転開始時間 1989.10 2000年に、シーメンスはLPカセのLP蒸気経路のリプレースを行いました 2008.11 全体がHP & IPカセのHP & IP蒸気経路のリプレースを行いました
出力 率定 mW 219.9228
マックス。 mW 226235
速度 r/min 30003000
主蒸気 圧力 Mpa 12.7512.75
温度 °C 540540
再熱蒸気 圧力 Mpa 2.402.11
温度 °C 540540
抽気蒸気 率定 t/h /200
マックス。 t/h /340
抽気蒸気圧力 Mpa /0.245
バックプレッシャー kPa 5.05.0
ヒーター 88
熱効率改善の結果 KJ/kWh 標準 243 約243減少しました

(2)蒸気経路部品のリファーブにおける交換範囲

蒸気パスコンポーネントのリetrofitにおける交換範囲は、以下の通り色で示されています:

图片14


(3)リファーブプロジェクトの実施

  • ASME PTC6-1996 の ITP 規格に厳密に従って、カーシングの効率と熱効率レベルをチェックし、受入を行います。

  • 納期:9~11ヶ月

  • 現場でのリプレース作業期間:約55日間。

(4)改造の結果

  • 蒸気タービンの熱効率は約243KJ/KWh低下し、石炭消費量は10.4g/kwh減少します。

  • 年間標準石炭節約量:約11,000トン(年間稼働時間5000時間を基準に)

  • 年間CO2削減量:約29,700トン(年間稼働時間5000時間を基準に)

  • 年間発電量増加:40百万KWh(年間稼働時間5000時間を基準に)

  • 投資の回収期間:2~3年。

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