Модернизация для паровой турбины-Модернизация для паровой турбины-Компания Донгтурбо Электрик Ко Лтд. (DTEC).

×

Свяжитесь с нами

Модернизация паровой турбины


главная страница >  Услуга >  Модернизация паровой турбины

Введение


Мы предлагаем модернизацию эффективности электростанций, ретрофит оборудования и использование вторичного тепла. Наши услуги разработаны для помощи электростанциям в повышении эффективности, снижении потребления энергии и операционных затрат. У нас есть команда опытных инженеров, специализирующихся в области электроэнергетики, которые могут предложить комплексные решения для ваших потребностей.

Наши услуги по повышению эффективности включают модернизацию существующих электростанций с использованием новых передовых технологий, таких как модификация существующего оборудования и установка нового высокоэффективного оборудования для улучшения общей производительности станции. Мы также предлагаем услуги модификации оборудования, такие как модернизация котельных систем, турбинных систем и генераторных систем для повышения эффективности и снижения затрат на обслуживание.

Модернизация паровой турбины

Модернизация паровой турбины позволяет полностью использовать производственные мощности и механические материалы, а также помогает производителям своевременно и эффективно выполнять необходимые производственные задачи. Люди могут получить помощь во многих аспектах с помощью модернизации паровой турбины, например, обеспечивать энергией производственные нужды завода, использовать существующие технические условия для модернизации паровой турбины, повышать эффективность использования, снижать энергопотребление, приносить больше экономических и социальных выгод предприятиям или частным лицам, а также способствовать быстрому развитию производительности и общества.

Модернизация электростанции с сверхкритическим давлением, четырьмя корпусами, четырьмя выпускными отверстиями импульсных генерирующих блоков мощностью 500МВт

(1) Сравнение технических данных до и после модернизации

Товар единица до модернизации после модернизации
Поставщик ЛМЗ бывшего СССР
модель агрегата К-500-23.5-4 N550-23.54/540/540
время начала эксплуатации 1998 2016
номинальная/макс. выходная мощность мВт 590/550 550/598
особенности конструкции импульс реакцию
Скорость об/мин 3000 3000
основной пар Давление МПа 23.54 23.54
Температура 540 540
перегретый пар Давление МПа 3.51 3.50
Температура 540 540
эффективность высокодавольной оболочки % 83 89
эффективность среднедавольной оболочки % 90 94
Эффективность низкодавольной оболочки % 72.5 87
обратное давление кПа 4.27 / 5.44 4.27 / 5.44
Обогреватель 8 8
результат улучшения тепловой эффективности КДж/кВт·ч Стандарт 550 уменьшается примерно на 550

(2) Объем замены для модернизации компонентов парового пути

Объем замены для модернизации компонентов парового пути показан ниже цветом:

图片11

(3) Выполнение проекта модернизации

  • Проверка и приемка эффективности корпусов и уровня теплопередачи в строгом соответствии с спецификацией ITP ASME PTC6-1996.

  • Срок поставки: 12---15 месяцев

  • Период проведения модернизации на месте: 90---100 дней.

(4) Результат модернизации

  • Теплопередача турбины должна уменьшиться примерно на 550 кДж/кВт·ч. Потребление угля должно сократиться на 22 г/кВт·ч.

  • Ежегодная стандартная экономия угля: примерно 60,000 тонн (на основе годового объема использования 5000 часов)

  • Ежегодное сокращение выбросов CO2: примерно 150,000 тонн (на основе годового объема использования 5000 часов)

  • Ежегодный рост выработки электроэнергии: 250 миллионов КВт⋅ч (на основе годового объема использования 5000 часов)

  • Срок окупаемости инвестиций: ~ 2 года.

Модернизация электростанции с использованием турбины сверхкритического давления с тремя корпусами и двойным выпуском импульсных блоков мощностью 320 МВт

(1) Сравнение технических данных до и после модернизации

Товар единица до модернизации после модернизации
Поставщик Харьков бывшего СССР
модель агрегата К-320-23.5-4 N340-23.54/540/540
время начала эксплуатации 1994.3 2008.12
номинальная/макс. выходная мощность мВт 320/335 340/354
Скорость об/мин 3000 3000
основной пар Давление МПа 23.54 23.54
Температура 540 540
перегретый пар Давление МПа 3.69 3.71
Температура 540 540
извлеченный пар Номинальный t/h / 50
Макс. t/h / 70
давление извлеченного пара МПа / 0.9
обратное давление кПа 4.8 4.8
Обогреватель 8 8
результат улучшения тепловой эффективности КДж/кВт·ч Стандарт 640 уменьшается примерно до 640

(2) Объем замены для модернизации компонентов парового пути

Объем замены для модернизации компонентов турбинной ступени показан ниже на цветной схеме:

图片12

(3) Выполнение проекта модернизации

  • Проверка и приемка эффективности корпусов и уровня теплопередачи в строгом соответствии с спецификацией ITP ASME PTC6-1996.

  • Срок поставки: 12---15 месяцев

  • Срок проведения модернизации на месте: 70---90 дней.

(4) Результат модернизации

  • КПД паровой турбины должен снизиться примерно на 640КДж/кВт·ч. Потребление угля должно снизиться на 25г/кВт·ч.

  • Ежегодная экономия стандартного угля: примерно 40,000 тонн (исходя из годового использования 5000 часов)

  • Ежегодное снижение выбросов CO2: примерно 108,000 тонн (исходя из годового использования 5000 часов)

  • Ежегодный рост производства электроэнергии: 1 миллиард КВт·ч (исходя из годового использования 5000 часов)

  • Срок окупаемости инвестиций: 2~3 года.

Модернизация электростанции с подкритическим давлением, трехкорпусной, трехвыходной импульсной турбины мощностью 300 МВт

(1) Сравнение технических данных до и после модернизации

Товар единица до модернизации после модернизации
Поставщик ЛМЗ бывшего СССР
модель агрегата K300-170-3 N320-16.2/540/540
время начала эксплуатации 1996 2011.3
номинальная/макс. выходная мощность мВт 300/320 320/336
Скорость об/мин 3000 3000
основной пар Давление МПа 16.2 16.2
Температура 540 540
перегретый пар Давление МПа 3.53 3.57
Температура 540 540
извлеченный пар Номинальный t/h / 350
Макс. t/h / /
давление извлеченного пара МПа / /
обратное давление кПа 5.6 5.6
Обогреватель 8 8
результат улучшения тепловой эффективности КДж/кВт·ч Стандарт 410 снижено примерно до 410

(2) Объем замены для модернизации компонентов парового пути

Объем замены для модернизации компонентов турбинной ступени показан ниже на цветной схеме:

图片13

(3) Выполнение проекта модернизации

  • Проверка и приемка эффективности корпусов и уровня теплопередачи в строгом соответствии с спецификацией ITP ASME PTC6-1996.

  • Срок поставки: 11—12 месяцев

  • Период модернизации на объекте: около 70 дней.

(4) Результат модернизации

  • Тепловой расход паровой турбины должен снизиться примерно на 410 КДж/кВт·ч. Потребление угля должно снизиться на 16 г/кВт·ч.

  • Ежегодная экономия стандартного угля: примерно 25 600 тонн (на основе годового режима использования 5000 часов).

  • Ежегодное сокращение выбросов CO2: примерно 69 000 тонн (на основе годового режима использования 5000 часов).

  • Ежегодный рост производства электроэнергии: 1 миллиард КВт·ч (исходя из годового использования 5000 часов)

  • Срок окупаемости инвестиций: 2~3 года.

Модернизация высоконапорного и средненапорного корпуса электростанции с высоконапорными тремя корпусами двойной импульсной турбины мощностью 200 МВт.

(1) Сравнение технических данных до и после модернизации

Товар единица до модернизации после модернизации
Поставщик ЛМЗ бывшего СССР
модель агрегата K215-130-1 C228-12.75/0.245/540/540
время начала эксплуатации В 2000 году Siemens выполнил модернизацию низконапорного потока пара для низконапорного корпуса. В 2008 году Quansiwei выполнил модернизацию высоконапорного и средненапорного потока пара для высоконапорного и средненапорного корпуса.
Выход Номинальный мВт 219.9 228
Макс. мВт 226 235
Скорость об/мин 3000 3000
основной пар Давление МПа 12.75 12.75
Температура 540 540
перегретый пар Давление МПа 2.40 2.11
Температура 540 540
извлеченный пар Номинальный t/h / 200
Макс. t/h / 340
давление извлеченного пара МПа / 0.245
обратное давление кПа 5.0 5.0
Обогреватель 8 8
результат улучшения тепловой эффективности КДж/кВт·ч Стандарт 243 снижено примерно до 243

(2) Объем замены для модернизации компонентов парового пути

Объем замены для модернизации компонентов турбинной ступени показан ниже на цветной схеме:

图片14

(3) Выполнение проекта модернизации

  • Проверка и приемка эффективности корпусов и уровня теплопередачи в строгом соответствии с спецификацией ITP ASME PTC6-1996.

  • Время ожидания: 9---11 месяцев

  • Период проведения ретрофитных работ на месте: около 55 дней.

(4) Результат модернизации

  • Теплоперерасход паровой турбины должен снизиться примерно на 243 КДж/кВт·ч. Потребление угля должно сократиться на 10,4 г/кВт·ч.

  • Ежегодная экономия стандартного угля: примерно 11 000 тонн (на основе годового использования 5000 часов)

  • Ежегодное сокращение выбросов CO2: примерно 29 700 тонн (на основе годового использования 5000 часов)

  • Ежегодный рост производства электроэнергии: 40 миллионов кВт·ч (на основе годового использования 5000 часов)

  • Срок окупаемости инвестиций: 2~3 года.

Сотрудничайте с нами