×

Контакты

Продукция


Главная >  Продукция

Модернизация
Модернизация

Модернизация Россия

Брошюра продукта:СКАЧАТЬ

  • Введение
Введение

Модернизация паровой турбины позволяет в полной мере использовать производительность и механическое сырье, а также может помочь производителям своевременно и эффективно удовлетворить соответствующие производственные потребности. Люди могут использовать модернизацию паровой турбины, чтобы получить помощь во многих аспектах, таких как обеспечение энергией заводских производственных нужд, использование существующих технических условий для проведения модернизации паровой турбины, повышение эффективности использования, снижение энергопотребления, принесение большей экономической и социальной выгоды предприятиям. или отдельных лиц, а также содействие быстрому развитию производительности и общества.

Реконструкция электростанции сверхкритического давления с четырьмя корпусами и четырьмя вытяжными импульсными турбоагрегатами мощностью 500 МВт.

(1) Сравнение технических данных до и после модернизации.

пункт Ед. изм до модернизации после модернизации
поставщик ЛМЗ бывшего СССР
модель агрегата К-500-23.5-4 Н550-23.54/540/540
время начала работы 1998 2016
номинальный/макс. выход MW 590/550 550/598
особенности дизайна импульс реакция
скорость г / мин 3000 3000
главный пар давление МПа 23.54 23.54
температура ℃), 540 540
разогреть пар давление МПа 3.51 3.50
температура ℃), 540 540
эффективность корпуса ВД % 83 89
эффективность IP-корпуса % 90 94
Эффективность корпуса НД % 72.5 87
обратное давление кПа 4.27/5.44 4.27/5.44
нагреватель 8 8
результат улучшения теплоотдачи кДж/кВтч стандарт 550 уменьшено прибл. 550

(2) Объем замены при модернизации компонентов парового тракта

Объем замены при модернизации компонентов парового тракта показан цветом, как показано ниже:

17089161646505 微 信 截图 _XNUMX

(3) Реализация проекта модернизации

·Проверить и принять эффективность корпусов и уровень теплоемкости в строгом соответствии со спецификацией ITP ASME PTC6-1996.

·Срок выполнения: 12---15 месяцев.

·Срок проведения работ по реконструкции на объекте: 90---100 дней.

(4) Результат модернизации

·Теплопроизводительность паровой турбины снизится примерно. 550кДж/кВтч. Потребление угля снизится на 22 г/кВтч.

·Годовая стандартная экономия угля: около 60,000 5000 тонн (при годовой норме использования XNUMX XNUMX часов)

·Годовое сокращение выбросов CO2: ок. 150,000 5000 тонн (из расчета годового использования XNUMX XNUMX часов)

·Ежегодный прирост выработки электроэнергии: 250 миллионов кВтч (из расчета годового использования 5000 часов)

·Срок окупаемости инвестиций: ~ 2 года.

Реконструкция электростанции сверхкритического давления с тремя корпусами и двойным выхлопом, импульсные турбоагрегаты мощностью 320 МВт.

(1) Сравнение технических данных до и после модернизации.

пункт Ед. изм до модернизации после модернизации
поставщик Харьков бывшего СССР
модель агрегата К-320-23.5-4 Н340-23.54/540/540
время начала работы 1994.3 2008.12
номинальный/макс. вывод MW 320/335 340/354
скорость г / мин 3000 3000
главный пар давление МПа 23.54 23.54
температура ℃), 540 540
разогреть пар давление МПа 3.69 3.71
температура ℃), 540 540
экстракционный пар номинальный т / ч / 50
Максимум. т / ч / 70
давление экстракционного пара МПа / 0.9
обратное давление кПа 4.8 4.8
нагреватель 8 8
результат улучшения теплоотдачи кДж/кВтч стандарт 640 уменьшено прибл. 640

(2) Объем замены при модернизации компонентов парового тракта

Объем замены при модернизации компонентов парового тракта показан цветом, как показано ниже:

17089168648870 微 信 截图 _XNUMX

(3) Реализация проекта модернизации

·Проверить и принять эффективность корпусов и уровень теплоемкости в строгом соответствии со спецификацией ITP ASME PTC6-1996.

·Срок выполнения: 12---15 месяцев.

·Срок проведения работ по реконструкции на объекте: 70---90 дней.

(4) Результат модернизации

·Теплопроизводительность паровой турбины снизится примерно. 640кДж/кВтч. Потребление угля снизится на 25 г/кВтч.

·Годовая стандартная экономия угля: около 40,000 5000 тонн (при годовой норме использования XNUMX XNUMX часов)

·Годовое сокращение выбросов CO2: ок. 108,000 5000 тонн (из расчета годового использования XNUMX XNUMX часов)

·Ежегодный прирост выработки электроэнергии: 100 миллионов кВтч (из расчета годового использования 5000 часов)

·Срок окупаемости инвестиций: 2~3 года.

Реконструкция электростанции докритического давления три корпуса три выхлопа импульсные турбоагрегаты мощностью 300 МВт

(1) Сравнение технических данных до и после модернизации.

пункт Ед. изм до модернизации после модернизации
поставщик ЛМЗ бывшего СССР
модель агрегата K300-170-3 Н320-16.2/540/540
время начала работы 1996 2011.3
номинальный/макс. выход MW 300/320 320/336
скорость г / мин 3000 3000
главный пар давление МПа 16.2 16.2
температура ℃), 540 540
разогреть пар давление МПа 3.53 3.57
температура ℃), 540 540
экстракционный пар номинальный т / ч / 350
Максимум. т / ч / /
давление экстракционного пара МПа / /
обратное давление кПа 5.6 5.6
нагреватель 8 8
результат улучшения теплоотдачи кДж/кВтч стандарт 410 уменьшено прибл. 410

(2) Объем замены при модернизации компонентов парового тракта

Объем замены при модернизации компонентов парового тракта показан цветом, как показано ниже:

17089168717155 微 信 截图 _XNUMX

(3) Реализация проекта модернизации

·Проверить и принять эффективность корпусов и уровень теплоемкости в строгом соответствии со спецификацией ITP ASME PTC6-1996.

·Срок выполнения: 11---12 месяцев.

·Срок проведения работ по реконструкции объекта: около 70 дней.

(4) Результат модернизации

·Теплопроизводительность паровой турбины снизится примерно. 410кДж/кВтч. Потребление угля снизится на 16 г/кВтч.

·Годовая стандартная экономия угля: около 25,600 5000 тонн (при годовой норме использования XNUMX XNUMX часов)

·Годовое сокращение выбросов CO2: ок. 69,000 5000 тонн (из расчета годового использования XNUMX XNUMX часов)

·Ежегодный прирост выработки электроэнергии: 100 миллионов кВтч (из расчета годового использования 5000 часов)

·Срок окупаемости инвестиций: 2~3 года.

Модернизация корпуса ВД и ПД электростанции с тремя корпусами высокого давления с двойным выхлопом, импульсными турбинами мощностью 200 МВт.

(1) Сравнение технических данных до и после модернизации.

пункт Ед. изм до модернизации после модернизации
поставщик ЛМЗ бывшего СССР
модель агрегата K215-130-1 C228-12.75/0.245/540/540
время начала работы 1989.10 В 2000 году компания Siemens выполнила модернизацию парового тракта НД корпуса НД. 2008.11 Компания Quansiwei выполнила модернизацию парового тракта ВД и ПД корпуса ВД и ПД.
выходной номинальный MW 219.9 228
Максимум. MW 226 235
скорость г / мин 3000 3000
главный пар давление МПа 12.75 12.75
температура ℃), 540 540
разогреть пар давление МПа 2.40 2.11
температура ℃), 540 540
экстракционный пар номинальный т / ч / 200
Максимум. т / ч / 340
давление экстракционного пара МПа / 0.245
обратное давление кПа 5.0 5.0
нагреватель 8 8
результат улучшения теплоотдачи кДж/кВтч стандарт 243 уменьшено прибл. 243

(2) Объем замены при модернизации компонентов парового тракта

Объем замены при модернизации компонентов парового тракта показан цветом, как показано ниже:

17089168758070 微 信 截图 _XNUMX

(3) Реализация проекта модернизации

·Проверить и принять эффективность корпусов и уровень теплоемкости в строгом соответствии со спецификацией ITP ASME PTC6-1996.

·Срок выполнения: 9---11 месяцев.

·Срок проведения работ по реконструкции объекта: около 55 дней.

(4) Результат модернизации

·Теплопроизводительность паровой турбины снизится примерно. 243кДж/кВтч. Потребление угля снизится на 10.4 г/кВтч.

·Годовая стандартная экономия угля: около 11,000 5000 тонн (при годовой норме использования XNUMX XNUMX часов)

·Годовое сокращение выбросов CO2: ок. 29,700 5000 тонн (из расчета годового использования XNUMX XNUMX часов)

·Ежегодный прирост выработки электроэнергии: 40 миллионов кВтч (из расчета годового использования 5000 часов)

·Срок окупаемости инвестиций: 2~3 года.


ПОХОЖИЙ ТОВАР