Модернизация паровой турбины позволяет в полной мере использовать производительность и механическое сырье, а также может помочь производителям своевременно и эффективно удовлетворить соответствующие производственные потребности. Люди могут использовать модернизацию паровой турбины, чтобы получить помощь во многих аспектах, таких как обеспечение энергией заводских производственных нужд, использование существующих технических условий для проведения модернизации паровой турбины, повышение эффективности использования, снижение энергопотребления, принесение большей экономической и социальной выгоды предприятиям. или отдельных лиц, а также содействие быстрому развитию производительности и общества.
пункт | Ед. изм | до модернизации | после модернизации | |
поставщик | ЛМЗ бывшего СССР | |||
модель агрегата | К-500-23.5-4 | Н550-23.54/540/540 | ||
время начала работы | 1998 | 2016 | ||
номинальный/макс. выход | MW | 590/550 | 550/598 | |
особенности дизайна | импульс | реакция | ||
скорость | г / мин | 3000 | 3000 | |
главный пар | давление | МПа | 23.54 | 23.54 |
температура | ℃), | 540 | 540 | |
разогреть пар | давление | МПа | 3.51 | 3.50 |
температура | ℃), | 540 | 540 | |
эффективность корпуса ВД | % | 83 | 89 | |
эффективность IP-корпуса | % | 90 | 94 | |
Эффективность корпуса НД | % | 72.5 | 87 | |
обратное давление | кПа | 4.27/5.44 | 4.27/5.44 | |
нагреватель | 8 | 8 | ||
результат улучшения теплоотдачи | кДж/кВтч | стандарт | 550 уменьшено прибл. 550 |
Объем замены при модернизации компонентов парового тракта показан цветом, как показано ниже:
·Проверить и принять эффективность корпусов и уровень теплоемкости в строгом соответствии со спецификацией ITP ASME PTC6-1996.
·Срок выполнения: 12---15 месяцев.
·Срок проведения работ по реконструкции на объекте: 90---100 дней.
·Теплопроизводительность паровой турбины снизится примерно. 550кДж/кВтч. Потребление угля снизится на 22 г/кВтч.
·Годовая стандартная экономия угля: около 60,000 5000 тонн (при годовой норме использования XNUMX XNUMX часов)
·Годовое сокращение выбросов CO2: ок. 150,000 5000 тонн (из расчета годового использования XNUMX XNUMX часов)
·Ежегодный прирост выработки электроэнергии: 250 миллионов кВтч (из расчета годового использования 5000 часов)
·Срок окупаемости инвестиций: ~ 2 года.
пункт | Ед. изм | до модернизации | после модернизации | |
поставщик | Харьков бывшего СССР | |||
модель агрегата | К-320-23.5-4 | Н340-23.54/540/540 | ||
время начала работы | 1994.3 | 2008.12 | ||
номинальный/макс. вывод | MW | 320/335 | 340/354 | |
скорость | г / мин | 3000 | 3000 | |
главный пар | давление | МПа | 23.54 | 23.54 |
температура | ℃), | 540 | 540 | |
разогреть пар | давление | МПа | 3.69 | 3.71 |
температура | ℃), | 540 | 540 | |
экстракционный пар | номинальный | т / ч | / | 50 |
Максимум. | т / ч | / | 70 | |
давление экстракционного пара | МПа | / | 0.9 | |
обратное давление | кПа | 4.8 | 4.8 | |
нагреватель | 8 | 8 | ||
результат улучшения теплоотдачи | кДж/кВтч | стандарт | 640 уменьшено прибл. 640 |
Объем замены при модернизации компонентов парового тракта показан цветом, как показано ниже:
·Проверить и принять эффективность корпусов и уровень теплоемкости в строгом соответствии со спецификацией ITP ASME PTC6-1996.
·Срок выполнения: 12---15 месяцев.
·Срок проведения работ по реконструкции на объекте: 70---90 дней.
·Теплопроизводительность паровой турбины снизится примерно. 640кДж/кВтч. Потребление угля снизится на 25 г/кВтч.
·Годовая стандартная экономия угля: около 40,000 5000 тонн (при годовой норме использования XNUMX XNUMX часов)
·Годовое сокращение выбросов CO2: ок. 108,000 5000 тонн (из расчета годового использования XNUMX XNUMX часов)
·Ежегодный прирост выработки электроэнергии: 100 миллионов кВтч (из расчета годового использования 5000 часов)
·Срок окупаемости инвестиций: 2~3 года.
пункт | Ед. изм | до модернизации | после модернизации | |
поставщик | ЛМЗ бывшего СССР | |||
модель агрегата | K300-170-3 | Н320-16.2/540/540 | ||
время начала работы | 1996 | 2011.3 | ||
номинальный/макс. выход | MW | 300/320 | 320/336 | |
скорость | г / мин | 3000 | 3000 | |
главный пар | давление | МПа | 16.2 | 16.2 |
температура | ℃), | 540 | 540 | |
разогреть пар | давление | МПа | 3.53 | 3.57 |
температура | ℃), | 540 | 540 | |
экстракционный пар | номинальный | т / ч | / | 350 |
Максимум. | т / ч | / | / | |
давление экстракционного пара | МПа | / | / | |
обратное давление | кПа | 5.6 | 5.6 | |
нагреватель | 8 | 8 | ||
результат улучшения теплоотдачи | кДж/кВтч | стандарт | 410 уменьшено прибл. 410 |
Объем замены при модернизации компонентов парового тракта показан цветом, как показано ниже:
·Проверить и принять эффективность корпусов и уровень теплоемкости в строгом соответствии со спецификацией ITP ASME PTC6-1996.
·Срок выполнения: 11---12 месяцев.
·Срок проведения работ по реконструкции объекта: около 70 дней.
·Теплопроизводительность паровой турбины снизится примерно. 410кДж/кВтч. Потребление угля снизится на 16 г/кВтч.
·Годовая стандартная экономия угля: около 25,600 5000 тонн (при годовой норме использования XNUMX XNUMX часов)
·Годовое сокращение выбросов CO2: ок. 69,000 5000 тонн (из расчета годового использования XNUMX XNUMX часов)
·Ежегодный прирост выработки электроэнергии: 100 миллионов кВтч (из расчета годового использования 5000 часов)
·Срок окупаемости инвестиций: 2~3 года.
пункт | Ед. изм | до модернизации | после модернизации | |
поставщик | ЛМЗ бывшего СССР | |||
модель агрегата | K215-130-1 | C228-12.75/0.245/540/540 | ||
время начала работы | 1989.10 В 2000 году компания Siemens выполнила модернизацию парового тракта НД корпуса НД. | 2008.11 Компания Quansiwei выполнила модернизацию парового тракта ВД и ПД корпуса ВД и ПД. | ||
выходной | номинальный | MW | 219.9 | 228 |
Максимум. | MW | 226 | 235 | |
скорость | г / мин | 3000 | 3000 | |
главный пар | давление | МПа | 12.75 | 12.75 |
температура | ℃), | 540 | 540 | |
разогреть пар | давление | МПа | 2.40 | 2.11 |
температура | ℃), | 540 | 540 | |
экстракционный пар | номинальный | т / ч | / | 200 |
Максимум. | т / ч | / | 340 | |
давление экстракционного пара | МПа | / | 0.245 | |
обратное давление | кПа | 5.0 | 5.0 | |
нагреватель | 8 | 8 | ||
результат улучшения теплоотдачи | кДж/кВтч | стандарт | 243 уменьшено прибл. 243 |
Объем замены при модернизации компонентов парового тракта показан цветом, как показано ниже:
·Проверить и принять эффективность корпусов и уровень теплоемкости в строгом соответствии со спецификацией ITP ASME PTC6-1996.
·Срок выполнения: 9---11 месяцев.
·Срок проведения работ по реконструкции объекта: около 55 дней.
·Теплопроизводительность паровой турбины снизится примерно. 243кДж/кВтч. Потребление угля снизится на 10.4 г/кВтч.
·Годовая стандартная экономия угля: около 11,000 5000 тонн (при годовой норме использования XNUMX XNUMX часов)
·Годовое сокращение выбросов CO2: ок. 29,700 5000 тонн (из расчета годового использования XNUMX XNUMX часов)
·Ежегодный прирост выработки электроэнергии: 40 миллионов кВтч (из расчета годового использования 5000 часов)
·Срок окупаемости инвестиций: 2~3 года.