×

Свяжитесь с нами

последующее обустройство
последующее обустройство

последующее обустройство

Брошюра продукта:СКАЧАТЬ

  • Введение
Введение

Модернизация паровой турбины позволяет полностью использовать производственные мощности и механические материалы, а также помогает производителям своевременно и эффективно выполнять необходимые производственные задачи. Люди могут получить помощь во многих аспектах с помощью модернизации паровой турбины, например, обеспечивать энергией производственные нужды завода, использовать существующие технические условия для модернизации паровой турбины, повышать эффективность использования, снижать энергопотребление, приносить больше экономических и социальных выгод предприятиям или частным лицам, а также способствовать быстрому развитию производительности и общества.

Модернизация электростанции с сверхкритическим давлением, четырьмя корпусами, четырьмя выпускными отверстиями импульсных генерирующих блоков мощностью 500МВт

(1) Сравнение технических данных до и после модернизации

Товар единица до модернизации после модернизации
Поставщик ЛМЗ бывшего СССР
модель агрегата К-500-23.5-4 N550-23.54/540/540
время начала эксплуатации 19982016
номинальная/макс. выходная мощность мВт 590/550 550/598
особенности конструкции импульс реакцию
Скорость об/мин 30003000
основной пар Давление МПа 23.5423.54
Температура 540540
перегретый пар Давление МПа 3.513.50
Температура 540540
эффективность высокодавольной оболочки %8389
эффективность среднедавольной оболочки %9094
Эффективность низкодавольной оболочки %72.587
обратное давление кПа 4.27 / 5.44 4.27 / 5.44
Обогреватель 88
результат улучшения тепловой эффективности КДж/кВт·ч Стандарт 550 уменьшается примерно на 550

(2) Объем замены для модернизации компонентов парового пути

Объем замены для модернизации компонентов парового пути показан ниже цветом:


图片11


(3) Выполнение проекта модернизации

  • Проверка и приемка эффективности корпусов и уровня теплопередачи в строгом соответствии с спецификацией ITP ASME PTC6-1996.

  • Срок поставки: 12---15 месяцев

  • Период проведения модернизации на месте: 90---100 дней.

(4) Результат модернизации

  • Теплопередача турбины должна уменьшиться примерно на 550 кДж/кВт·ч. Потребление угля должно сократиться на 22 г/кВт·ч.

  • Ежегодная стандартная экономия угля: примерно 60,000 тонн (на основе годового объема использования 5000 часов)

  • Ежегодное сокращение выбросов CO2: примерно 150,000 тонн (на основе годового объема использования 5000 часов)

  • Ежегодный рост выработки электроэнергии: 250 миллионов КВт⋅ч (на основе годового объема использования 5000 часов)

  • Срок окупаемости инвестиций: ~ 2 года.

Модернизация электростанции с использованием турбины сверхкритического давления с тремя корпусами и двойным выпуском импульсных блоков мощностью 320 МВт

(1) Сравнение технических данных до и после модернизации

Товар единица до модернизации после модернизации
Поставщик Харьков бывшего СССР
модель агрегата К-320-23.5-4 N340-23.54/540/540
время начала эксплуатации 1994.32008.12
номинальная/макс. выходная мощность мВт 320/335 340/354
Скорость об/мин 30003000
основной пар Давление МПа 23.5423.54
Температура 540540
перегретый пар Давление МПа 3.693.71
Температура 540540
извлеченный пар Номинальный t/h /50
Макс. t/h /70
давление извлеченного пара МПа /0.9
обратное давление кПа 4.84.8
Обогреватель 88
результат улучшения тепловой эффективности КДж/кВт·ч Стандарт 640 уменьшается примерно до 640

(2) Объем замены для модернизации компонентов парового пути

Объем замены для модернизации компонентов турбинной ступени показан ниже на цветной схеме:

图片12

(3) Выполнение проекта модернизации

  • Проверка и приемка эффективности корпусов и уровня теплопередачи в строгом соответствии с спецификацией ITP ASME PTC6-1996.

  • Срок поставки: 12---15 месяцев

  • Срок проведения модернизации на месте: 70---90 дней.

(4) Результат модернизации

  • КПД паровой турбины должен снизиться примерно на 640КДж/кВт·ч. Потребление угля должно снизиться на 25г/кВт·ч.

  • Ежегодная экономия стандартного угля: примерно 40,000 тонн (исходя из годового использования 5000 часов)

  • Ежегодное снижение выбросов CO2: примерно 108,000 тонн (исходя из годового использования 5000 часов)

  • Ежегодный рост производства электроэнергии: 1 миллиард КВт·ч (исходя из годового использования 5000 часов)

  • Срок окупаемости инвестиций: 2~3 года.

Модернизация электростанции с подкритическим давлением, трехкорпусной, трехвыходной импульсной турбины мощностью 300 МВт

(1) Сравнение технических данных до и после модернизации

Товар единица до модернизации после модернизации
Поставщик ЛМЗ бывшего СССР
модель агрегата K300-170-3 N320-16.2/540/540
время начала эксплуатации 19962011.3
номинальная/макс. выходная мощность мВт 300/320 320/336
Скорость об/мин 30003000
основной пар Давление МПа 16.216.2
Температура 540540
перегретый пар Давление МПа 3.533.57
Температура 540540
извлеченный пар Номинальный t/h /350
Макс. t/h //
давление извлеченного пара МПа //
обратное давление кПа 5.65.6
Обогреватель 88
результат улучшения тепловой эффективности КДж/кВт·ч Стандарт 410 снижено примерно до 410

(2) Объем замены для модернизации компонентов парового пути

Объем замены для модернизации компонентов турбинной ступени показан ниже на цветной схеме:

图片13

(3) Выполнение проекта модернизации

  • Проверка и приемка эффективности корпусов и уровня теплопередачи в строгом соответствии с спецификацией ITP ASME PTC6-1996.

  • Срок поставки: 11—12 месяцев

  • Период модернизации на объекте: около 70 дней.

(4) Результат модернизации

  • Тепловой расход паровой турбины должен снизиться примерно на 410 КДж/кВт·ч. Потребление угля должно снизиться на 16 г/кВт·ч.

  • Ежегодная экономия стандартного угля: примерно 25 600 тонн (на основе годового режима использования 5000 часов).

  • Ежегодное сокращение выбросов CO2: примерно 69 000 тонн (на основе годового режима использования 5000 часов).

  • Ежегодный рост производства электроэнергии: 1 миллиард КВт·ч (исходя из годового использования 5000 часов)

  • Срок окупаемости инвестиций: 2~3 года.

Модернизация высоконапорного и средненапорного корпуса электростанции с высоконапорными тремя корпусами двойной импульсной турбины мощностью 200 МВт.

(1) Сравнение технических данных до и после модернизации

Товар единица до модернизации после модернизации
Поставщик ЛМЗ бывшего СССР
модель агрегата K215-130-1 C228-12.75/0.245/540/540
время начала эксплуатации В 2000 году Siemens выполнил модернизацию низконапорного потока пара для низконапорного корпуса. В 2008 году Quansiwei выполнил модернизацию высоконапорного и средненапорного потока пара для высоконапорного и средненапорного корпуса.
Выход Номинальный мВт 219.9228
Макс. мВт 226235
Скорость об/мин 30003000
основной пар Давление МПа 12.7512.75
Температура 540540
перегретый пар Давление МПа 2.402.11
Температура 540540
извлеченный пар Номинальный t/h /200
Макс. t/h /340
давление извлеченного пара МПа /0.245
обратное давление кПа 5.05.0
Обогреватель 88
результат улучшения тепловой эффективности КДж/кВт·ч Стандарт 243 снижено примерно до 243

(2) Объем замены для модернизации компонентов парового пути

Объем замены для модернизации компонентов турбинной ступени показан ниже на цветной схеме:

图片14


(3) Выполнение проекта модернизации

  • Проверка и приемка эффективности корпусов и уровня теплопередачи в строгом соответствии с спецификацией ITP ASME PTC6-1996.

  • Время ожидания: 9---11 месяцев

  • Период проведения ретрофитных работ на месте: около 55 дней.

(4) Результат модернизации

  • Теплоперерасход паровой турбины должен снизиться примерно на 243 КДж/кВт·ч. Потребление угля должно сократиться на 10,4 г/кВт·ч.

  • Ежегодная экономия стандартного угля: примерно 11 000 тонн (на основе годового использования 5000 часов)

  • Ежегодное сокращение выбросов CO2: примерно 29 700 тонн (на основе годового использования 5000 часов)

  • Ежегодный рост производства электроэнергии: 40 миллионов кВт·ч (на основе годового использования 5000 часов)

  • Срок окупаемости инвестиций: 2~3 года.

СВЯЗАННЫЙ ПРОДУКТ